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      事故調(diào)查報告

      時間:2024-06-15 07:04:05 調(diào)查報告 我要投稿

      事故調(diào)查報告[精華]

        我們眼下的社會,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編整理的事故調(diào)查報告,希望能夠幫助到大家。

      事故調(diào)查報告[精華]

        11月7日19:40合成工段清凈崗位PU124A循環(huán)泵機械密封泄漏,大量硫酸從泵機封甩出,最終導(dǎo)致合成工段全面停車事故。事故直接經(jīng)濟(jì)損失31037元,事發(fā)后,由生產(chǎn)技術(shù)處、安全環(huán)保監(jiān)督管理處、有機廠相關(guān)人員組成事故調(diào)查組對事故開展調(diào)查工作,并于11月11日下午在有機廠召開了事故分析會。通過調(diào)查,查明了事故發(fā)生的原因和經(jīng)過,認(rèn)定了事故的性質(zhì)和責(zé)任,提出了事故防范措施,對事故責(zé)任者提出了處理建議,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

        一、事故概述

       。ㄒ唬┦鹿拾l(fā)生時間:20xx年11月7日19:40。

       。ǘ┦鹿拾l(fā)生單位:有機廠。

        (三)事故發(fā)生地點:硫酸清凈崗位。

       。ㄋ模┦鹿暑悇e:設(shè)備責(zé)任事故。

        (五)直接經(jīng)濟(jì)損失:31037元。

        二、事故經(jīng)過及應(yīng)急處置過程

        11月7日晚班,合成四班當(dāng)班。19:40控制室硫酸塔一段液位指示45%低位報警,控制室人員通知班長孫XX去現(xiàn)場檢查,檢查發(fā)現(xiàn)硫酸塔一循環(huán)泵PU124A機械密封泄漏,大量硫酸從泵機封甩出,現(xiàn)場立即停PU124A,并馬上按程序檢查切換至PU124B,切泵20秒鐘左右,泵就跳閘,操作工盤動泵聯(lián)軸器,發(fā)現(xiàn)泵沒有卡澀現(xiàn)象,盤車靈活,馬上聯(lián)系電工處理,20:25電工到現(xiàn)場送電檢查。同時工藝操作人員現(xiàn)場關(guān)閉PU124A入口閥,但是通過入口球閥蝸輪頭手柄關(guān)閉閥門到零位之后,泵機封仍然泄漏嚴(yán)重,現(xiàn)場人員反復(fù)開關(guān)閥門多次,泵機封仍然泄漏,懷疑可能是入口閥閥芯腐蝕脫落或閥門關(guān)不死。

        21:20左右,班長向工段長匯報情況并聯(lián)系調(diào)度安排維修工上來協(xié)同處理,21:30工段技術(shù)員肖XX趕到現(xiàn)場,此時PU124A泄漏仍未能得到控制,22:00值班鉗工張XX趕到現(xiàn)場,設(shè)備運行班長李XX也同時到達(dá),再次檢查備臺PU124B泵,盤車靈活,無卡澀現(xiàn)象,將PU124B連軸器斷開,甩開電機分別盤車和空運轉(zhuǎn)正常,沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)備上存在問題。因當(dāng)天下小雨,泄漏出來的硫酸與雨水混合后放熱,造成現(xiàn)場彌漫大量硫酸煙霧,并充滿濃烈的氣味,現(xiàn)場操作、檢修的環(huán)境惡劣,且泄漏未能得到有效控制,22:30肖XX向廠部反映,廠部了解情況后立即啟動硫酸泄漏應(yīng)急預(yù)案,開啟電石渣水中和,切換清污分流閥門,鑒于當(dāng)時實際情況,考慮到PU124A泵泄漏非常嚴(yán)重,硫酸塔已無法正常運行,現(xiàn)場環(huán)境差,操作檢修困難;同時硫酸塔長時間無循環(huán)量會影響精乙炔質(zhì)量、造成觸媒中毒,造成事故進(jìn)一步擴(kuò)大,必須停車排凈塔內(nèi)硫酸,處理泵的泄漏。廠部于23:30果斷采取措施,匯報公司總調(diào)要求合成全面停車,將硫酸塔內(nèi)硫酸全部卸空。整個過程約有7m3的硫酸泄漏。

        11月8日凌晨01:00,合成五個列全部按程序正常停車完畢,硫酸塔物料排凈,維修工檢查檢修PU124A臺入口閥門。拆掉蝸輪頭后發(fā)現(xiàn)球閥芯軸傳動鍵斷裂,更換新傳動鍵后恢復(fù)蝸輪頭嘗試重新關(guān)閉閥門,關(guān)閉數(shù)圈后感覺無效,拆開檢查發(fā)現(xiàn)鍵槽又剝離,傳動鍵槽失效。經(jīng)維修人員卸掉球閥填料壓蓋、拆開蝸輪頭定位支架,使用管鉗關(guān)死閥門,并拆掉泵入口短節(jié)確認(rèn)閥門已關(guān)閉,做好開關(guān)標(biāo)記。4:30左右檢修完成,硫酸塔加液準(zhǔn)備開車。試運行PU124B,啟動后仍然跳閘。于是在電儀技術(shù)人員的建議下,暫時斷開繼電器保護(hù),直接投運,通過調(diào)節(jié)出口閥門開度30%,控制循環(huán)量在90m3/h,當(dāng)時實測電流為110A。PU124B泵投入運行后,6:30合成各列導(dǎo)氣正常運行。

        三、事故原因

        (一)損壞閥門現(xiàn)場取證

        PU124A泵進(jìn)口閥采用Q341F46-16P渦輪傳動球閥,閥桿與渦輪裝置采用連接軸套配合,¢32mm軸與渦輪孔采用鍵連接裝配。軸上開8mm寬鍵槽2個,呈90°分布。現(xiàn)在2個鍵槽之間的母體,呈90°弧面、與鍵槽深和長度相等,整個被剝離下來,使2個鍵槽連通。渦輪的內(nèi)孔開8mm寬鍵槽2個,呈180°分布。從拆開的軸和內(nèi)孔表面看,沒有磨損痕跡和金屬粉末。從軸上剝離下來的金屬體約13mm(寬)×35mm(長),表面規(guī)整、沒有毛刺,靠軸的內(nèi)表面呈圓弧面。初步分析,材質(zhì)存在局部缺陷。

        (二)事故的直接原因

        該軸加工胚料存在誘發(fā)裂紋缺陷,削弱了軸的強度,鍵槽受力情況下致軸體剝脫,鍵槽失效,使PU124A泵進(jìn)口閥門無法關(guān)閉,泄漏處理不了,最終造成系統(tǒng)停車。

       。ㄈ┦鹿实拈g接原因

        1、硫酸塔出口管未設(shè)計總閥,在單臺泵入口閥門出現(xiàn)故障情況下,無法阻斷管線內(nèi)硫酸,使后續(xù)搶修施工無法展開。

        2、硫酸塔物料比重為1.84,PU124泵選型為CZ100-200,所配電機功率45kw,與標(biāo)準(zhǔn)對照存在電機選型不匹配的缺陷。

        3、PU124B泵11月8日早班投入運行,電機電流超過額定值跳閘,當(dāng)天下午對泵葉輪檢修后,該泵各項運行參數(shù)才達(dá)到正常范圍。此前9月8日B臺泵檢修后,沒有投料試車、排除負(fù)荷增大的問題點,導(dǎo)致備臺完好狀況不清,影響正常投入運行。

        4、操作人員在處理PU124A泵泄漏和切換PU124B泵的過程中,未分清主次,對泄漏的嚴(yán)重程度認(rèn)識不足,對異常事故的處置能力不強、未及時上報;維修人員對渦輪頭裝配結(jié)構(gòu)不清楚。是造成事故處理時間延長的間接原因。

        四、事故性質(zhì)

        經(jīng)調(diào)查認(rèn)定,“11.7”合成工段清凈崗位PU124A循環(huán)泵機械密封泄漏,進(jìn)口閥芯軸傳動鍵失效,管線無法阻斷,最終導(dǎo)致合成工段全面停車,該事故是一起一般設(shè)備責(zé)任事故。

        五、事故責(zé)任認(rèn)定及處理建議

        1、有機廠在備臺泵檢修驗收環(huán)節(jié)、維修工培訓(xùn)方面存在不足,對異常事故處置不到位,按照公司《20xx年中層管理人員安全生產(chǎn)考核細(xì)則》第四條第一款的規(guī)定給予有機廠廠長肖XX、有機廠設(shè)備副廠長李XX各罰款100元;按照公司《安全生產(chǎn)考核辦法》的相關(guān)規(guī)定給予有機廠罰款500元。

        2、采購儲運處采購的閥門連接軸套有內(nèi)在質(zhì)量問題,按照公司《安全生產(chǎn)考核辦法》的相關(guān)規(guī)定給予采購員周XX罰款100元,按照公司《20xx年中層管理人員安全生產(chǎn)考核細(xì)則》第四條第一款的規(guī)定給予采購儲運處處長艾XX罰款100元;按照公司《安全生產(chǎn)考核辦法》的相關(guān)規(guī)定給予采購儲運處罰款500元。采購儲運處責(zé)成閥門供應(yīng)商,免費提供同型號渦輪頭1個,與閥桿/渦輪頭配套的連接軸套2個,并催促盡早到貨更換現(xiàn)有連接軸套。

        3、技術(shù)中心在項目設(shè)計審核中,對現(xiàn)場實際工況考慮不周,在確定硫酸塔出口管總閥和硫酸泵選型上存在問題,按照公司《安全生產(chǎn)考核辦法》的相關(guān)規(guī)定給予技術(shù)中心罰款500元。

        六、防范措施

        1、聯(lián)系閥門廠家,指出渦輪蝸桿球閥存在的缺陷。有機廠對同類其他閥門進(jìn)行檢查確認(rèn),對存在問題進(jìn)行整改。

        2、對工藝流程設(shè)計上的缺陷進(jìn)行改造,利用停車機會,在硫酸塔的出口總管線上增加總閥。

        3、在確定泵型號時,綜合考慮泵的設(shè)計參數(shù)和工藝物料參數(shù),防止設(shè)備負(fù)荷與電機參數(shù)不匹配問題。重新核定該泵的設(shè)計參數(shù),對泵葉輪進(jìn)行改造,減少葉輪尺寸、根據(jù)實際工況降低硫酸塔一段循環(huán)量、降低電機負(fù)荷。

        4、加強對備用臺設(shè)備的管理,落實備臺設(shè)備定期切換制度。檢修后的設(shè)備要及時組織驗收和投料試運行。

        5、進(jìn)一步加強生產(chǎn)秩序管理和突發(fā)事故的匯報機制,強化調(diào)度的協(xié)調(diào)與溝通作用。

        6、加強對工藝人員突發(fā)異常事故的培訓(xùn)力度,提高操作工在生產(chǎn)過程中異常事故判斷和處理的能力;加強維修工對設(shè)備結(jié)構(gòu)等方面的培訓(xùn),提高維修水平。

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